氯氣空壓機氯氣冷卻器制作的質(zhì)量,安裝是否規(guī)范,以及在使用過程中是否按照使用要求進(jìn)行操作,開停機過程中是否采用保護性措施進(jìn)行操作,將直接影響到氫氣冷卻器的使用壽命,進(jìn)而影響到氯氣空壓機的安全。氯氣冷卻器所有的氯氣進(jìn)出口,應(yīng)使用帶頸法蘭氨弧焊焊接,法蘭面保持水平,在氯氣出口的法蘭內(nèi)側(cè)設(shè)置擋板,防止固體顆粒被吸入氯氣空壓機。在試壓時,氯氣冷卻器嚴(yán)禁采用水壓試驗的方式對其進(jìn)行壓力測試,試驗采用氣壓試驗,以防止水份在密集的管束間特別是死角無法處理,導(dǎo)致氯氣與水形成強酸及次氯酸,造成氯氣冷卻器腐蝕穿孔。
所有的氯氣冷卻器在制作時,采用統(tǒng)一國家標(biāo)準(zhǔn)與圖紙進(jìn)行制作,可使得氯氣空壓機的多臺氯氣冷卻器具有互換性,在制作備件時變得更加容易一些。(見圖一)
氯氣冷卻器進(jìn)出口與氯氣空壓機相連的所有管道,在設(shè)計基礎(chǔ)考慮氯氣冷卻器配管時,均帶有一至數(shù)只彎頭,沒有任何一根管道是直管。其目的是保證在不同溫度下,能有伸縮的余量,以防因溫度的升高與降低對氯氣空壓機進(jìn)出口造成推拉的作用力,影響氯氣空壓機運行的平衡,避免因為拉力導(dǎo)致法蘭泄漏。固定端基座F設(shè)置在水管進(jìn)出口這一側(cè),而滑動端S設(shè)置在另外一側(cè),充分考慮到了配管后盡量減少溫度影響造成的伸縮應(yīng)力引起的滑動,同時F端防止氯氣冷卻器支座滑動對水管進(jìn)出的A, B口配管造成影響口即便如此,在水管配管時,也需在A口閥門后設(shè)置橡膠軟連接,在B口設(shè)置橡膠軟(無壓回水無閥門)與回水管相連,除了氯氣管道無法采用軟連接外,應(yīng)避免氯氣冷卻器與水管的硬連接,讓氯氣冷卻器成為一個可升降及滑動的自由體,避免應(yīng)力造成的破壞以防止設(shè)備報壞及氯氣泄露。(見表1)
所有涉及氯氣的管口法蘭型式全部為WN,連接面型式全部為FM,以保證氯氣連接口法蘭有效焊接,并能較好密封。
氯氣冷卻器作為備件保存時應(yīng)注意充氮氣保存,將所有氣相管口盲死確保密封,氣相口c、D用盲板盲死。在盲板上安裝閥門及氮氣進(jìn)口,有必要時加裝壓力表,觀察氯氣冷卻器氣相壓力泄漏情況。如果充入氮氣后氣相壓力隨著時間發(fā)生持續(xù)降低,應(yīng)進(jìn)行氣密性試驗。
氯氣冷卻器投入使用后,應(yīng)注意氣相壓力高于冷卻水壓力,以防氯氣冷卻器水管泄漏時水進(jìn)入氣相導(dǎo)致氯氣空壓機腐蝕造成更大事故。
氯氣空壓機崗位巡檢人員在巡檢時,每班次需打開E口將水中夾帶的空氣排盡,在每改開車加水時E口需打開,排盡氯氣冷卻器內(nèi)水中夾帶的空氣,而排水時該管口閥門E同樣需要打開,以能夠迅速從F口排去氯氣冷卻器內(nèi)的水,防止氯氣冷卻器內(nèi)水因排水導(dǎo)致空腔形成負(fù)壓被吸住無法排盡。
H1,4為封頭管板焊接泄漏檢查口,因水走管程,如果發(fā)生泄漏,則從上述兩閥門處能夠排出冷卻水;H2,5為殼程側(cè)管板脹接泄漏檢查口,因氯氣走殼程,如果脹接發(fā)生泄漏,則從上述兩閥門處能夠排出氫氣口當(dāng)然,H1,4口出現(xiàn)氯氣昧同樣能夠說明脹接處出現(xiàn)氯氣泄漏,上述Hl,2,5,4四個檢測口在管板腔是相通的。
在停車大修時,需要對氯氣冷卻器重點保護,除了氯氣空壓機需要通入高氮進(jìn)行充氣置換保護外,氯氣冷卻器水相也是重中之重。因水走的是管程,從氯氣冷卻器封頭的底部進(jìn)入,從上部無壓溢出,碳鋼設(shè)備充水容易在空氣與水的接觸面上發(fā)生銹蝕,要防止這個間題,有兩種方法可以考慮。第一種是氯氣冷卻器管程保持充水滿液狀態(tài)后關(guān)閉進(jìn)水閥門,為了保證氣相壓力大于水壓力,需要調(diào)整氯氣空壓機進(jìn)口的氮氣閥門,保證氫氣冷卻器內(nèi)氣相壓力超過水壓力5kPa以上,以防止氯氣冷卻器泄漏水進(jìn)入殼程。第二種方法是將氯氣冷卻器管程內(nèi)水徹底排盡,排盡后從氯氣冷卻器E口充入氮氣,從F口將水吹出,直至排水口無水噴出為止。
在做開車準(zhǔn)備時,氯氣冷卻器充水前必須保證氣相壓力在15kPa以上,以時刻保證氣相壓力大于水壓力口氯氣冷卻器充滿水后,提高氫氣壓縮機內(nèi)氮氣壓力至25-4OkPa之間,各項準(zhǔn)備工作完畢后,開始啟動氯氣空壓機,啟動后,迅速調(diào)節(jié)進(jìn)入氯氣空壓機的氮氣閥門,保證氮氣供應(yīng),防止氯氣空壓機啟動后導(dǎo)致一級氯氣空壓機內(nèi)氣相壓力為負(fù)值。我廠的氯氣冷卻器曾發(fā)生過兩次因列管缺陷導(dǎo)致的泄漏,其中一次在氯氣空壓機啟動后壓力逐步上升的過程中,發(fā)生列管突然破裂,DCS氯氣空壓機冷卻水PH值發(fā)生迅速下降,現(xiàn)場氯氣報警儀出現(xiàn)氯氣報警口被發(fā)現(xiàn)后,系統(tǒng)停車處理,檢測出具體的泄漏氯氣冷卻器,打開所有封頭用水管對所有列管進(jìn)行水置換,直至水清澈無異昧,同理對封頭及焊接面也必須徹底沖洗干凈,防止氯水腐蝕。在整個過程中氯氣空壓機內(nèi)始終充入大約200kPa的壓力,用肥皂水進(jìn)行試驗,檢查泄漏的列管,如果列管泄漏,干燥的氮氣會將列管吹干,而不漏的列管保持潮濕狀態(tài),此時用肥皂水試驗?zāi)軌蜉^快地發(fā)現(xiàn)泄漏的列管。整個過程如果處理迅速,可及時防止氯氣冷卻器的腐蝕,否則極易導(dǎo)致氯氣冷卻器被普遍腐蝕穿孔而報廢,造成因處理不及時而產(chǎn)生更大的損失。需要注意的是,檢查出泄漏的列管后,堵焊后需要進(jìn)行壓力測試,進(jìn)行打壓試驗至使用壓力以上0.1MPa穩(wěn)壓40分鐘以上,24小時壓力減小低于0.01MPa方可投入使用,以防砂眼無法查出導(dǎo)致進(jìn)一步泄漏,并做好試壓記錄。
除了氯氣處理干燥系統(tǒng)外,氯氣冷卻器泄漏是造成氯氣空壓機損壞的第二根源,一般來說氯氣處理干燥系統(tǒng)在保證出塔硫酸濃度,設(shè)備不發(fā)生損壞的情況下,都能夠保證氯氣含水及氯氣內(nèi)硫酸霧含量在使用范圍。所以氯氣冷卻器冷卻水的游離氫監(jiān)控、氣相與液相壓差監(jiān)控、氯氣水份檢測儀水份的監(jiān)控成為了氯氣冷卻器使用情況的關(guān)鍵監(jiān)測點,起到了眼睛的作用,一旦發(fā)現(xiàn)異常,上述點首先表現(xiàn)出來,只要處理及時,可有效保障氫氣壓縮機的安全。
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作者:德耐爾@德耐爾空壓機 空壓機修訂日期:2012-03-01
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